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公开(公告)号:CN116949344B
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202310916799.8
申请日:2023-07-25
Applicant: 建龙北满特殊钢有限责任公司
IPC: C22C33/04 , C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/44 , C22C38/46 , C22C38/42 , C21C7/10 , C22B9/18 , C21D1/25
Abstract: 本发明涉及一种改善合金锻件力学性能均匀性的方法,属于合金锻件制备方法技术领域。为解决合金锻件力学性能不均匀的问题,本发明提供了一种改善合金锻件力学性能均匀性的方法,包括锻造采用一镦一拔工艺,开锻温度为1100~1200℃,终锻温度为750~850℃;锻造最后一火次锻造比不小于2;所述调质的装炉保证件间隙不小于150mm,冷却水温度低于6℃,伴随窜冷、鼓风。本发明通过对合金成分设计、锻造工序和调质工序的协同控制改善了合金锻件的力学性能均匀性,不同检测位置的力学性能检验结果较为均匀,满足力学性能标准要求,调质后合金锻件力学性能均匀,‑84℃冲击满足≥80J。
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公开(公告)号:CN118835153A
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202410899245.6
申请日:2024-07-05
Applicant: 建龙北满特殊钢有限责任公司
IPC: C22C33/04 , C21C5/54 , C21C7/10 , C21C7/064 , C21C7/06 , B22D11/111 , C22C38/18 , C22C38/04 , C22C38/02
Abstract: 本发明涉及一种采用电炉‑扒渣‑LF‑RH‑CC工艺生产轴承钢的方法,属于钢铁冶金技术领域。为解决电炉冶炼轴承钢的常用工艺夹杂物风险高、钢水纯净度差的问题,本发明提供了一种采用电炉‑扒渣‑LF‑RH‑CC工艺生产轴承钢的方法,具体工艺流程包括EAF电炉熔炼→电炉炉后扒渣→LF精炼→RH精炼→CC大方坯连铸。本发明电炉炉后扒渣能除掉出钢带渣和出钢过程生成的大部分夹杂物,避免了出钢带氧化渣对钢水的二次污染,提高钢水纯净度。LF炉快速成白渣,炉渣碱度高,吸附夹杂物效率更高。RH炉延长真空保持时间,降低环流量、变环流操作,降低真空铝损,软吹过程变氩气流量软吹能够提高夹杂物上浮效率,提高了钢水纯净度。
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公开(公告)号:CN118682347A
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202410766101.3
申请日:2024-06-14
Applicant: 建龙北满特殊钢有限责任公司
Abstract: 本发明涉及一种提高金属基体热影响区低温韧性的埋弧焊丝及其制备方法,属于钢铁冶炼技术领域。为解决现有埋弧焊丝热影响区低温韧性差的问题,本发明提供了一种提高金属基体热影响区低温韧性的埋弧焊丝及其制备方法,具体步骤包括转炉出钢、LF精炼、连铸和方坯轧制、拉拔制成埋弧焊丝。本发明采用低C高Mn+Nb、Ti微合金设计,通过优化炉渣碱度和改善炉渣流动性达到钢、渣界面反应的最佳条件,脱氧脱硫和去微米级夹杂能力突出,残存的纳米级夹杂物能弥散分布,在焊接过程纳米级夹杂物能促进诱导针状铁素体称为有效形核质点,焊接后的热影响区具备高性能稳定性且‑60℃低温韧性>140J,突破了焊缝熔合线100%探伤合格的技术瓶颈。
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公开(公告)号:CN115007821B
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202210493137.X
申请日:2022-05-07
Applicant: 建龙北满特殊钢有限责任公司
IPC: B22D11/115 , B22D11/12 , B22D11/124 , B22D11/128 , C21C7/06 , C21C7/10 , C22C33/06 , C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/06 , C22C38/28
Abstract: 本发明涉及一种大方坯GCr15SiMn轴承钢及其冶炼方法,属于轴承钢冶炼技术领域。为解决大方坯GCr15SiMn轴承钢冶炼过程钢水纯净度不易控制、连铸坯偏析大的问题,本发明提供了一种大方坯GCr15SiMn轴承钢的冶炼方法,包括如下工艺步骤:电炉初炼→精炼LF→真空RH→连铸。本发明针对GCr15SiMn轴承钢凝固特点,加强初炼、精炼过程冶炼控制,保证了钢水纯净度;通过连铸过程设定合理的工艺参数,使铸坯内部质量得到明显提升,所得GCr15SiMn轴承钢铸坯满足中心疏松1级、缩孔0.5级、中心偏析指数0.95~1.05,最高偏析指数≤1.08。
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公开(公告)号:CN116949344A
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202310916799.8
申请日:2023-07-25
Applicant: 建龙北满特殊钢有限责任公司
IPC: C22C33/04 , C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/44 , C22C38/46 , C22C38/42 , C21C7/10 , C22B9/18 , C21D1/25
Abstract: 本发明涉及一种改善合金锻件力学性能均匀性的方法,属于合金锻件制备方法技术领域。为解决合金锻件力学性能不均匀的问题,本发明提供了一种改善合金锻件力学性能均匀性的方法,包括锻造采用一镦一拔工艺,开锻温度为1100~1200℃,终锻温度为750~850℃;锻造最后一火次锻造比不小于2;所述调质的装炉保证件间隙不小于150mm,冷却水温度低于6℃,伴随窜冷、鼓风。本发明通过对合金成分设计、锻造工序和调质工序的协同控制改善了合金锻件的力学性能均匀性,不同检测位置的力学性能检验结果较为均匀,满足力学性能标准要求,调质后合金锻件力学性能均匀,‑84℃冲击满足≥80J。
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公开(公告)号:CN116855817A
公开(公告)日:2023-10-10
申请号:CN202310916807.9
申请日:2023-07-25
Applicant: 建龙北满特殊钢有限责任公司
IPC: C22C33/04 , C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/44 , C22C38/46 , C22C38/42 , C21C7/06 , C21C7/00 , C21C7/10 , C22B9/18 , C21D1/25 , C21D1/26 , C21D8/00
Abstract: 本发明涉及一种消除合金结构钢混晶缺陷的方法,属于合金结构钢制备技术领域。为解决低碳合金结构钢调质后容易出现混晶缺陷的问题,本发明提供了一种消除合金结构钢混晶缺陷的方法,通过联合控制锻造工序的终锻温度、最后一火次锻造比和调质工序淬火、回火温度消除合金结构钢调质后的混晶缺陷,其中终锻温度为800~900℃,最后一火次锻造比不小于1.5,调质工序淬火温度为900℃,回火温度为610℃。本发明有效消除了合金结构钢调质后的混晶缺陷,经调质处理后合金结构钢的晶粒度达到8.5级,无混晶,显著提高了产品合格率,杜绝了质量原因导致的钢材损失,增加了产品质量稳定性,为钢厂带来巨大的经济效益。
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公开(公告)号:CN113337693B
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202110719928.5
申请日:2021-06-28
Applicant: 建龙北满特殊钢有限责任公司
IPC: C21D6/00 , C21D1/18 , C21D1/32 , C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/06 , C22C38/44 , C22C38/46 , C22C38/50
Abstract: 本发明涉及一种降低大规格轴承钢网状碳化物级别的热处理方法,属于轴承钢热处理技术领域。为解决大断面轴承钢无在线控冷手段而造成其网状碳化物级别过高的问题,本发明提供了一种降低大规格轴承钢网状碳化物级别的热处理方法,包括轴承钢淬火处理→水冷处理→等温球化退火处理→随炉冷却处理,具体淬火温度为930±10℃,淬火保温完成后水冷2~3min,水冷后钢温控制在600~650℃;等温球化退火处理先将温度升至800±10℃保温13h,再降温至700±10℃保温5h。本发明能有效控制大规格轴承钢芯部网状碳化物的分布形态,获得的大规格轴承钢网状碳化物级别≤2.5级,满足大规格滚动体用冷加工轴承钢的产品需求。
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公开(公告)号:CN114012055B
公开(公告)日:2023-05-19
申请号:CN202111331783.8
申请日:2021-11-11
Applicant: 建龙北满特殊钢有限责任公司
Abstract: 本发明涉及一种高均质高碳铬轴承钢矩形大方坯的连铸工艺,属于轴承钢连铸坯制备技术领域。为解决现有高碳铬轴承钢矩形大方坯连铸工艺中各工艺参数无法配合轻压下共同降低铸坯偏析程度的问题,本发明提供了一种高均质高碳铬轴承钢矩形大方坯的连铸工艺,包括对中间包温度、浇注温度与拉坯速度、结晶器水量、二冷比水量及分配比、结晶器电磁搅拌和轻压下参数的综合控制。本发明通过综合控制使轻压下与铸坯的凝固收缩精确匹配,保证铸坯在轻压下过程中产生足够的收缩量,控制和减少中心偏析的发生,有效提高了高碳铬轴承钢矩形大方坯的内部质量,将铸坯偏析指数控制在0.950~1.050。
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公开(公告)号:CN112961989B
公开(公告)日:2022-12-23
申请号:CN202110151343.8
申请日:2021-02-03
Applicant: 建龙北满特殊钢有限责任公司
IPC: C22B9/18 , B22D11/16 , C21C7/06 , C22C33/04 , C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/06 , C22C38/42 , C22C38/44 , C22C38/60
Abstract: 本发明涉及一种低碳高铝钢及其电渣生产方法,属于冶金熔炼技术领域。为解决低碳高铝钢电渣过程中Mn元素烧损和钢材皮下气泡的问题,本发明提供了一种低碳高铝钢的电渣生产方法,包括将原材料通过转炉冶炼→LF精炼→连铸工艺制成电渣重溶的金属电极;向结晶器中加入电渣重熔渣造渣,以步骤一所得金属电极为自耗电极,在氩气保护下进行电渣重熔;当生产钢锭重量为6t时,在造渣精炼过程中加入铝1000g,在电渣重熔过程中加入铝5340g;完成电渣重熔并补缩。本发明采用氩气保护并严格控制铝的加入量和加入时机,缓解渣液氧化,减少钢种Mn的烧损;强化脱氧,防止钢材皮下气泡的形成,解决了低碳高铝刚电渣锭质量内损的问题。
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公开(公告)号:CN113000803B
公开(公告)日:2022-11-25
申请号:CN202110208799.3
申请日:2021-02-24
Applicant: 建龙北满特殊钢有限责任公司
IPC: B22D11/16 , B22D11/18 , B22D11/20 , B22D11/22 , C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/18 , C22C33/04 , B22D43/00
Abstract: 本发明涉及一种提高高碳钢大方坯内部质量的连铸工艺方法,属于高碳钢冶金技术领域。为解决碳含量在1.00wt%左右的高碳钢大方坯内部中心疏松、缩孔及偏析严重的问题,本发明提供了一种提高高碳钢大方坯内部质量的连铸工艺方法,采用恒温恒速浇注,过热度为20~30℃,拉速为0.62m/min;二冷比水量为0.20L/Kg,分配比为38/38/24;末搅M‑EMS:150A/2Hz,F‑EMS:400A/8Hz;轻压下采用2/4/5/2总压下量为13mm。本发明在提高连铸生产效率的同时,将大方坯中心疏松控制在1级以内,缩孔控制在0.5级以内,中心偏析指数控制在1.05以内,中心位置V型偏析也得到了明显改善。
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