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公开(公告)号:CN104073586B
公开(公告)日:2016-03-02
申请号:CN201410320701.3
申请日:2014-07-04
Applicant: 秦皇岛首秦金属材料有限公司 , 首钢总公司
CPC classification number: Y02P10/212
Abstract: 一种石灰石冶炼低磷钢的转炉操作的方法,属于转炉冶炼技术领域。工艺步骤:原料装入转炉:原料包括铁水、废钢、石灰石;转炉辅料采用石灰石完全替代活性白灰,石灰石通过高位料仓分三批以上加入;吹炼方式采用留渣及双渣操作;终点温度控制在1620-1660℃,终点C为0.03-0.04重量%,终点P可达到0.008-0.012重量%。可实现钢水成品磷≤0.015重量%。优点在于,既能有效减少石灰石在套筒窑煅烧的碳排放及粉尘污染,也能有效降低转炉的辅料成本。同时,实现了低成本辅料冶炼高品质钢种的目的。
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公开(公告)号:CN102747285A
公开(公告)日:2012-10-24
申请号:CN201210239434.8
申请日:2012-07-11
Applicant: 秦皇岛首秦金属材料有限公司 , 首钢总公司
Abstract: 一种特厚船舶及海洋平台用钢板及其生产方法,属于船舶及海洋工程用结构钢技术领域。钢板的成分按重量百分比计为:C:0.10-0.16%,Si:0.20-0.50%,Mn:1.30-1.60%,Nb:0.03-0.05%,Ti:0.010-0.020%,Ni:0.20-0.40%,Cu:0.10-0.35%,S:≤0.005%,P≤0.012%,Als:0.020-0.04%,余量为Fe及不可避免的杂质。生产包括:高炉铁水→铁水预脱硫→转炉冶炼→LF+RH精炼→板坯连铸→铸坯清理→板坯加热→4300轧机轧制→ACC快速冷却→堆冷→正火→取样、检验→入库、发运。优点在于,解决了TMCP工艺能够生产的钢板厚度有限,且钢板性能的同板差及异板差较大大等问题。
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公开(公告)号:CN102010937B
公开(公告)日:2012-07-25
申请号:CN201010599488.6
申请日:2010-12-13
Applicant: 首钢总公司
Inventor: 刘金刚 , 李永东 , 李本海 , 姜中行 , 朱志远 , 李战军 , 史志强 , 王文军 , 郝宁 , 王彦锋 , 王立峰 , 蒋海涛 , 白学军 , 孙硕猛 , 江东才 , 孙齐松 , 王东柱 , 王森 , 刘成 , 石磊 , 徐莉 , 柴玉国 , 陈霞 , 张建师 , 闫新慧 , 张利君 , 李涛
IPC: C21C7/072
Abstract: 一种钢包炉精炼弱底吹防止大量渣料结坨的搅拌方法,属于钢包精炼技术领域,通过在线喂丝机和底吹搅拌共同实现:在钢包炉精炼前将钢中的铝含量控制到0.02%~0.04%,开启钢包底吹搅拌,加入所需渣料量的1/2~2/3,并用在线喂丝机向钢包中喂铝线,喂线速率2-3m/s,开始喂线时刻与渣料加入同时或加渣料的前三分之一时间内,喂完后使钢中铝含量为0.04%~0.10%,渣料在铝线机械搅拌和底吹搅拌下使渣可以顺便散开并熔化,之后正常精炼可以满足低碳低硫钢要求。本发明利用现有喂丝机无需新添设备,解决了异常情况造成的钢包弱底吹强度无法实现正常精炼的问题,操作简便,方法简单,不额外增加成本。
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公开(公告)号:CN104073586A
公开(公告)日:2014-10-01
申请号:CN201410320701.3
申请日:2014-07-04
Applicant: 秦皇岛首秦金属材料有限公司 , 首钢总公司
CPC classification number: Y02P10/212
Abstract: 一种石灰石冶炼低磷钢的转炉操作的方法,属于转炉冶炼技术领域。工艺步骤:原料装入转炉:原料包括铁水、废钢、石灰石;转炉辅料采用石灰石完全替代活性白灰,石灰石通过高位料仓分三批以上加入;吹炼方式采用留渣及双渣操作;终点温度控制在1620-1660℃,终点C为0.03-0.04重量%,终点P可达到0.008-0.012重量%。可实现钢水成品磷≤0.015重量%。优点在于,既能有效减少石灰石在套筒窑煅烧的碳排放及粉尘污染,也能有效降低转炉的辅料成本。同时,实现了低成本辅料冶炼高品质钢种的目的。
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公开(公告)号:CN102220448A
公开(公告)日:2011-10-19
申请号:CN201110147555.5
申请日:2011-06-02
Applicant: 首钢总公司
Inventor: 刘金刚 , 李永东 , 李本海 , 姜中行 , 朱志远 , 李战军 , 王文军 , 张源 , 孙硕猛 , 王星 , 危尚好 , 许东利 , 史志强 , 郝宁 , 王彦峰 , 王立峰 , 蒋海涛 , 白学军 , 孙奇松 , 王东柱 , 陈霞 , 高媛 , 石磊 , 徐莉 , 柴玉国 , 张建师 , 闫新慧 , 张利君 , 王森 , 周金明 , 刘成
Abstract: 一种转炉冶炼均匀终点钢水成分的方法,属于转炉炼钢技术领域,通过在冶炼终点采用转炉氧枪吹氮搅拌实现:转炉正常吹氧冶炼,在达到冶炼终点后,将顶吹气体由氧气切换为氮气,供氮强度为3.0~4.0Nm3/h·t钢,吹氮时间为5s~30s,根据吹氮时间长短,拉碳温度适当提高10℃~60℃,吹氮完毕后,取样检验,成份合格即可出钢。本发明利用现有已有条件无需新添设备,解决了钢水成分不均造成的检测结果不准确而带来的损失,操作简便,方法简单,不额外增加成本,还进一步脱除钢中磷、硫等含量,降低了钢水过氧化程度,降低了钢铁料消耗,提高了钢水洁净度,避免了原补吹氧工艺造成的钢水过氧化、钢铁料和脱氧剂增加等。
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公开(公告)号:CN101748237A
公开(公告)日:2010-06-23
申请号:CN200910243175.4
申请日:2009-12-31
Applicant: 秦皇岛首秦金属材料有限公司 , 首钢总公司
IPC: C21C5/30
Abstract: 一种转炉双渣操作的自动控制方法,属于转炉炼钢技术领域。步骤为:在二级自动控制系统基础上,当转炉入炉铁水Si高于0.60%时,在二级自动控制系统中制定独立操作模式如下:设定转炉前期倒渣的目标参数是计算温度达到1300℃-1350℃时,自动提枪停吹;二级自动控制系统系统中整个过程控制枪位设定为高-低-高-低,过程氧流量设定为300-310Nm3/min,末期加大氧气流量至340-350Nm3/min,增强搅拌效果;在二级模型中设定前期放入造渣料总量的30%-40%,剩余渣料在第二次造渣开始时加入。优点在于,使终点控制准确,提高了转炉的自动化控制水平,并实现了转炉利用高Si铁水生产低P钢水的自动化控制。
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公开(公告)号:CN102212651B
公开(公告)日:2013-04-17
申请号:CN201110147607.9
申请日:2011-06-02
Applicant: 首钢总公司
Inventor: 李战军 , 李本海 , 李永东 , 刘金刚 , 姜中行 , 王文军 , 朱志远 , 王彦峰 , 柴玉国 , 陈霞 , 郝宁 , 吴斌 , 蒋海涛 , 孙硕猛 , 王东柱 , 史志强 , 张建师 , 杨荣光 , 王立峰 , 危尚好 , 李广双 , 谢翠红 , 刘成 , 闫新慧 , 杨国伟 , 韦耀环 , 高媛
IPC: C21C7/064
Abstract: 本发明涉及一种用于低硫钢生产的钢包喷粉脱硫精炼工艺,其特征在于:转炉出钢采用铝铁3.0-6.5kg/t强脱氧;出钢结束向钢包渣面加铝0.4-0.6kg/t进行渣面脱氧;钢包到站顶渣氧化性(FeO%+MnO%)≤3.5%;钢水到喷粉脱硫工位温度在1610-1640℃,钢中Alt%在0.040%-0.090%;钢包喷粉脱硫输送载气工作压力3.0-4.0bar,流量40-60m3/h;钢包喷粉脱硫喷粉速度40-60kg/min,喷吹粉剂用量:4.0-6.0kg/t钢。采用此钢包喷粉脱硫工艺后,可将钢中的硫含量由50ppm-80ppm脱除到12ppm以内,脱硫率可以达到78.0%-85.0%。
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公开(公告)号:CN101798612B
公开(公告)日:2012-01-25
申请号:CN201010146899.X
申请日:2010-04-12
Applicant: 首钢总公司
Inventor: 李战军 , 王文军 , 朱志远 , 刘金刚 , 郝宁 , 姜中行 , 蒋海涛 , 刘洋 , 吕延春 , 王彦锋 , 王东柱 , 史志强 , 石树东 , 麻庆申 , 孙硕猛 , 危尚好 , 刘建明 , 陈霞 , 张建师 , 李广双 , 万潇 , 谢翠红 , 杨国伟 , 韦耀环 , 关春阳 , 刘成
Abstract: 本发明涉及一种转炉出钢渣洗预脱硫精炼工艺,属于炼钢技术领域。其特征在于:转炉出钢温度1650-1720℃;出钢1.5min时采用铝铁3-5kg/t强脱氧;出钢前在钢包底部加入合成渣5-8kg/t钢;出钢2min时随钢流连续均匀的加入白灰4-6kg/t钢;出钢过程中钢包底吹氩气流量控制在3-5NL/(min·t);出钢结束向渣面加铝粒0.5-0.8kg/t进行渣面脱氧;渣洗结束钢渣氧化性:(FeO+MnO)≤3.5%,炉渣性能指数(按重量比)为(CaO)/(SiO2·Al2O3)=0.4-0.5。本发明的优点:采用此渣洗控制工艺可将钢中的硫含量由90ppm-110ppm脱除到60ppm以内,渣洗的脱硫率可达30%-45.45%,降低了LF炉到站钢中硫含量,为LF炉快速深脱硫创造了良好的前提条件,缓解了精炼工位的压力,并且该方法操作简单,便于规模化生产的需求。
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公开(公告)号:CN102010937A
公开(公告)日:2011-04-13
申请号:CN201010599488.6
申请日:2010-12-13
Applicant: 首钢总公司
Inventor: 刘金刚 , 李永东 , 李本海 , 姜中行 , 朱志远 , 李战军 , 史志强 , 王文军 , 郝宁 , 王彦锋 , 王立峰 , 蒋海涛 , 白学军 , 孙硕猛 , 江东才 , 孙齐松 , 王东柱 , 王森 , 刘成 , 石磊 , 徐莉 , 柴玉国 , 陈霞 , 张建师 , 闫新慧 , 张利君 , 李涛
IPC: C21C7/072
Abstract: 一种钢包炉精炼弱底吹防止大量渣料结坨的搅拌方法,属于钢包精炼技术领域,通过在线喂丝机和底吹搅拌共同实现:在钢包炉精炼前将钢中的铝含量控制到0.02%~0.04%,开启钢包底吹搅拌,加入所需渣料量的1/2~2/3,并用在线喂丝机向钢包中喂铝线,喂线速率2-3m/s,开始喂线时刻与渣料加入同时或加渣料的前三分之一时间内,喂完后使钢中铝含量为0.04%~0.10%,渣料在铝线机械搅拌和底吹搅拌下使渣可以顺便散开并熔化,之后正常精炼可以满足低碳低硫钢要求。本发明利用现有喂丝机无需新添设备,解决了异常情况造成的钢包弱底吹强度无法实现正常精炼的问题,操作简便,方法简单,不额外增加成本。
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公开(公告)号:CN102732666A
公开(公告)日:2012-10-17
申请号:CN201210233278.4
申请日:2012-07-05
Applicant: 首钢总公司
Abstract: 一种控制抗氢致开裂管线钢中厚板非金属夹杂物的方法,属于炼钢技术领域。工艺路线为:转炉冶炼—钢包炉精炼—RH真空精炼—Ca处理—软吹、镇静—连铸。工艺特点为:转炉终点控制碳和氧含量,出钢铝强脱氧;钢包炉精炼加入高碱度精炼渣,控制底吹氩气流量、时间和精炼渣成分;RH真空精炼控制提升氩气流量和真空处理时间;Ca处理控制钢中[Ca]含量;控制软吹流量和时间及镇静时间;连铸采用全保护浇铸。本发明的优点是:采用本工艺满足了抗氢致开裂管线钢非金属夹杂物要求,按GB/T10561-2005钢中非金属夹杂物评判标准,钢中的各类夹杂物都控制在0.5级以内,采用此铸坯轧制的中厚板,用NACE标准A溶液抗HIC性能检测合格,实现了抗氢致开裂管线钢中厚板批量、稳定生产。
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