一种减少炼钢铸余渣罐结满坨的方法

    公开(公告)号:CN119710111A

    公开(公告)日:2025-03-28

    申请号:CN202510006915.1

    申请日:2025-01-03

    Abstract: 本申请公开一种减少炼钢铸余渣罐结满坨的方法,涉及精炼和渣处理工艺设备领域,所述方法包括:将目标渣罐吊至铸机下方的渣罐区,其中,所述目标渣罐的初始状态为空罐,所述目标渣罐的入料口上方设置有格栅;响应于预设条件,向所述目标渣罐中注入铸余;在所述目标渣罐中的铸余的含量等于预设含量的情况下,将所述目标渣罐吊至重罐冷却区域进行冷却;在所述目标渣罐的冷却时长等于预设时间的情况下,将所述目标渣罐在预设周转时间内周转至钢渣间;在所述目标渣罐到达所述钢渣间的情况下,控制天车将所述目标渣罐的钢渣在预设翻罐时间内翻至焖渣池,所述钢渣由铸余冷却得到。

    一种炼钢方法
    16.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108300837A

    公开(公告)日:2018-07-20

    申请号:CN201810161893.6

    申请日:2018-02-27

    Abstract: 本发明公开了一种炼钢方法,所述方法包括:铁水进入KR脱硫,加入脱硫剂搅拌结束后进行扒渣处理;将所述铁水兑入转炉,加入低硫废钢及低硫渣料,对所述钢水进行吹炼;转炉出钢时,加入小粒白灰和萤石,所述转炉出钢时加入钢砂铝脱氧,所述转炉出钢后Als要求≥0.030%;CAS炉进站预吹氩3-5min;调整钢包底吹流量,排渣降罩,调整钢水成分与温度;调整钢包底吹流量,喂入含钙线类合金,利用含钙线类合金中的钙元素对钢液进行钙处理;调整钢包底吹流量,进行软吹操作直到处理结束。解决现有技术中LF精炼时间长,渣料消耗大,耗电高,造成低硫热轧钢种的生产周期长、成本高的技术问题,实现了产品质量优异、操作简单、缩短冶炼周期、大幅降低成本的技术效果。

    精炼过程中成分控制方法
    17.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105755207A

    公开(公告)日:2016-07-13

    申请号:CN201610133548.2

    申请日:2016-03-09

    CPC classification number: C21C7/00

    Abstract: 本发明公开了一种精炼过程中成分控制方法,包括:二级控制系统根据成分目标值和返回试样成分计算出精炼过程所需的物料信息下发至一级控制系统;由一级控制系统执行备运投料指令,以进行如下动作:将物料种类与已选料仓进行匹配;若物料种类与已选料仓匹配为一致,则启动电振进行称量出物料量;在称量完毕后启动运料,在运料完成后判断是否进行着上一批次下料操作,若是则延时第一预设时长后执行本批次下料操作,否则直接执行本批次下料操作。解决了现有精炼过程造成选错料仓、数值设定错误、备错料的事故隐患的技术问题,降低了事故发生率,提高了操作精度,还大大提高了生产效率,缩短了投料时间。

    一种钢水的冶炼方法
    18.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119410864A

    公开(公告)日:2025-02-11

    申请号:CN202411276462.6

    申请日:2024-09-12

    Abstract: 本发明提供了一种钢水的冶炼方法,属于冶炼领域。包括:将铁水进行转炉冶炼,得到第一钢水;将第一钢水进行转炉出钢,在转炉出钢的过程中进行转炉渣洗及转炉合金化,并进行低档位底吹氩,得到第二钢水;将第二钢水进行转炉渣改质及高档位底吹氩,得到第三钢水;根据第三钢水的实际成分与理论成分之间的含量关系,确定第三钢水的精炼工艺,得到低碳钢、包晶钢用钢水。通过优化转炉出钢工艺、合金化工艺,提高合金及增碳剂的熔化效果;通过将精炼预吹氩前移至转炉后,从而在精炼过程可以直接取消到站预吹氩、取到站样、等待到站样操作,并直接按照炉后样成分进行合金化调整成分。从而大大简化了精炼的操作,缩短了精炼处理时间,提高了生产效率。

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