-
公开(公告)号:CN109593912B
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN201910106835.8
申请日:2019-02-02
Applicant: 山东钢铁股份有限公司
IPC: C21C5/52
Abstract: 本发明公开了一种电炉氧枪布置结构,包括:电炉炉体;设置于电炉炉体上的电炉凸腔;设置于电炉炉体炉壁上的集束氧燃枪;设置于电炉炉体炉壁上的碳枪。该电炉氧枪布置结构中,由于未在偏心区设置集束氧燃枪,而是将集束氧燃枪全部布置在了电炉炉体的炉壁上,因此有效解决了偏心区凸腔水冷盖板及枪上方水冷块漏水的问题,不仅能够减小炉内冷区面积,及消除炉内冷却冷区的作用,而且能够提高脱碳效率,缩短冶炼周期,从而提高生产效率,更有效的实现安全生产。
-
公开(公告)号:CN111893243A
公开(公告)日:2020-11-06
申请号:CN202010638540.8
申请日:2020-07-06
Applicant: 山东钢铁股份有限公司
Abstract: 公开了钢包自动吹氩对接装置以及钢包氩气对接及钢包吹氩方法,该装置包括发射装置和接收装置,发射装置包括发射器、发射气缸、连通杆、弹簧、第一氩气管、第二氩气管,接收装置包括接收器和第三氩气管;发射器包括中心开有氩气通道的球面连接头和滑杆,发射气缸包括柱塞和第一气缸腔及第二气缸腔,第二氩气管连通于第一气缸腔,弹簧连接于连通杆,连通杆插入穿过柱塞,一端连接于滑杆并与氩气通道连通,另一端连通于第一氩气管;接收器包括接收碗口、连接管和氩气管道,接收碗口内设置有内球面容置腔,氩气管道的一端连通于内球面容置腔,另一端连通于第三氩气管。本发明实现了钢包氩气自动对接和钢包通气吹氩的双气双通双控。
-
公开(公告)号:CN109432933A
公开(公告)日:2019-03-08
申请号:CN201811645931.1
申请日:2018-12-29
Applicant: 山东钢铁股份有限公司
IPC: B01D50/00
Abstract: 本发明公开了一种除尘器,包括:壳体,壳体具有进气口和出气口,进气口位于壳体的侧壁上;除尘袋,除尘袋设置于壳体内,进气口位于除尘袋的下方,出气口位于除尘袋的上方;还包括设置于壳体内的挡墙,挡墙位于除尘袋的下方,用于扰乱气流。本发明在除尘袋的下方设置了挡墙,气流从进口进入到壳体,之后会撞击挡墙而发生紊乱,那么气流的流动时间会变长,气流在进入除尘袋之前的温度就会降低,从而会在很大程度上降低可燃性灰尘燃烧的概率,进而避免了除尘袋被烧损。另外,气流在撞击挡墙后,会将挡墙上粘附的一部分可燃性灰尘撞落,从而进一步避免了可燃性灰尘燃烧的概率。本发明还公开了一种具有上述除尘器的真空泵设备。
-
公开(公告)号:CN104789734B
公开(公告)日:2017-10-03
申请号:CN201510158044.1
申请日:2015-04-03
Applicant: 山东钢铁股份有限公司
Inventor: 孙永喜 , 勾新勇 , 于辉 , 王永强 , 路建法 , 石荣山 , 高健 , 黄训建 , 宋玉显 , 和彬彬 , 魏丕峰 , 王升 , 刘明明 , 耿健 , 吕新庆 , 毕京辉 , 王尖锐
CPC classification number: Y02P10/216
Abstract: 本发明涉及钢铁冶金技术领域,具体地,涉及一种含硫钢的冶炼方法。本发明的含硫钢的冶炼方法,包括以下步骤:a、在电炉出钢渣料加入石灰、调渣剂和复合脱氧剂,使炉渣中CaO含量为30wt%‑45wt%,Al2O3含量为35wt%‑45wt%;b、将钢水进入LF精炼炉送电造渣,补加调渣剂控制炉渣流动性,扩散脱氧使炉渣变为白渣,在LF精炼喂入硫线进行硫合金化,LF精炼出钢时进行钙化处理;c、LF精炼炉冶炼完毕后进行扒渣操作;d、扒渣完毕后将钢水转运至VD炉冶炼,真空处理;破空后在钢液面加入覆盖剂,调整氩气进行软吹氩,软吹氩时间控制在15‑40min。该方法VD处理前后S含量变化较小,VD处理后钢中硫含量损失较小,损失量≤0.005%,实现了VD后钢水中硫含量的稳定控制,获得了稳定的产品质量。
-
公开(公告)号:CN104789734A
公开(公告)日:2015-07-22
申请号:CN201510158044.1
申请日:2015-04-03
Applicant: 山东钢铁股份有限公司
Inventor: 孙永喜 , 勾新勇 , 于辉 , 王永强 , 路建法 , 石荣山 , 高健 , 黄训建 , 宋玉显 , 和彬彬 , 魏丕峰 , 王升 , 刘明明 , 耿健 , 吕新庆 , 毕京辉 , 王尖锐
CPC classification number: Y02P10/216
Abstract: 本发明涉及钢铁冶金技术领域,具体地,涉及一种含硫钢的冶炼方法。本发明的含硫钢的冶炼方法,包括以下步骤:a、在电炉出钢渣料加入石灰、调渣剂和复合脱氧剂,使炉渣中CaO含量为30wt%-45wt%,Al2O3含量为35wt%-45wt%;b、将钢水进入LF精炼炉送电造渣,补加调渣剂控制炉渣流动性,扩散脱氧使炉渣变为白渣,在LF精炼喂入硫线进行硫合金化,LF精炼出钢时进行钙化处理;c、LF精炼炉冶炼完毕后进行扒渣操作;d、扒渣完毕后将钢水转运至VD炉冶炼,真空处理;破空后在钢液面加入覆盖剂,调整氩气进行软吹氩,软吹氩时间控制在15-40min。该方法VD处理前后S含量变化较小,VD处理后钢中硫含量损失较小,损失量≤0.005%,实现了VD后钢水中硫含量的稳定控制,获得了稳定的产品质量。
-
公开(公告)号:CN106086298A
公开(公告)日:2016-11-09
申请号:CN201610480900.X
申请日:2016-06-24
Applicant: 山东钢铁股份有限公司
CPC classification number: Y02P10/216 , C21C5/52 , C21C5/54 , C21C7/0006 , C21C7/06 , C21C7/10
Abstract: 本发明公开了一种低磷‑低钛‑低硫钢的冶炼方法,所述冶炼方法包括如下步骤:1)电炉冶炼;2)LF精炼;3)VD真空处理;4)冶炼所得钢水中P≤0.008%、Ti≤0.002%、S≤0.002%。本发明可获得低磷‑低钛‑低硫钢水,同时提高了电炉的冶炼节奏,降低了电炉石灰、电耗等冶炼成本,避免了精炼为脱硫而采用的换渣操作,保证了生产的稳定顺行,提高了钢液的洁净度,提升了产品质量。
-
公开(公告)号:CN111893243B
公开(公告)日:2022-03-15
申请号:CN202010638540.8
申请日:2020-07-06
Applicant: 山东钢铁股份有限公司
Abstract: 公开了钢包自动吹氩对接装置以及钢包氩气对接及钢包吹氩方法,该装置包括发射装置和接收装置,发射装置包括发射器、发射气缸、连通杆、弹簧、第一氩气管、第二氩气管,接收装置包括接收器和第三氩气管;发射器包括中心开有氩气通道的球面连接头和滑杆,发射气缸包括柱塞和第一气缸腔及第二气缸腔,第二氩气管连通于第一气缸腔,弹簧连接于连通杆,连通杆插入穿过柱塞,一端连接于滑杆并与氩气通道连通,另一端连通于第一氩气管;接收器包括接收碗口、连接管和氩气管道,接收碗口内设置有内球面容置腔,氩气管道的一端连通于内球面容置腔,另一端连通于第三氩气管。本发明实现了钢包氩气自动对接和钢包通气吹氩的双气双通双控。
-
公开(公告)号:CN109487035A
公开(公告)日:2019-03-19
申请号:CN201910035444.1
申请日:2019-01-15
Applicant: 山东钢铁股份有限公司
IPC: C21C7/06
Abstract: 本发明公开了一种喷吹装置,包括:喷粉罐、料仓、输送管;其中,料仓内设有脱氧剂,且料仓的出口与喷粉罐的入口相连通,用于给喷粉罐送料;输送管的一端设有喷吹阀,输送管的另一端与精炼设备相连通;喷粉罐的出口与输送管相连通,且位于喷吹阀与精炼设备之间。在需要脱氧操作时,首先,启动上述喷吹装置使料仓给喷粉罐输送脱氧剂,并使脱氧剂自喷粉罐的出口进入输送管,而后打开喷吹阀将脱氧剂吹入精炼设备内。在上述操作下,既能够使脱氧剂均匀的吹入精炼设备内,且无需打开精炼设备的炉门,保证了脱氧效果;同时,无需人工的参与,保证了人身安全。
-
公开(公告)号:CN106086298B
公开(公告)日:2018-07-03
申请号:CN201610480900.X
申请日:2016-06-24
Applicant: 山东钢铁股份有限公司
CPC classification number: Y02P10/216
Abstract: 本发明公开了一种低磷‑低钛‑低硫钢的冶炼方法,所述冶炼方法包括如下步骤:1)电炉冶炼;2)LF精炼;3)VD真空处理;4)冶炼所得钢水中P≤0.008%、Ti≤0.002%、S≤0.002%。本发明可获得低磷‑低钛‑低硫钢水,同时提高了电炉的冶炼节奏,降低了电炉石灰、电耗等冶炼成本,避免了精炼为脱硫而采用的换渣操作,保证了生产的稳定顺行,提高了钢液的洁净度,提升了产品质量。
-
公开(公告)号:CN109593912A
公开(公告)日:2019-04-09
申请号:CN201910106835.8
申请日:2019-02-02
Applicant: 山东钢铁股份有限公司
IPC: C21C5/52
Abstract: 本发明公开了一种电炉氧枪布置结构,包括:电炉炉体;设置于电炉炉体上的电炉凸腔;设置于电炉炉体炉壁上的集束氧燃枪;设置于电炉炉体炉壁上的碳枪。该电炉氧枪布置结构中,由于未在偏心区设置集束氧燃枪,而是将集束氧燃枪全部布置在了电炉炉体的炉壁上,因此有效解决了偏心区凸腔水冷盖板及枪上方水冷块漏水的问题,不仅能够减小炉内冷区面积,及消除炉内冷却冷区的作用,而且能够提高脱碳效率,缩短冶炼周期,从而提高生产效率,更有效的实现安全生产。
-
-
-
-
-
-
-
-
-