一种兼顾烧结产出率的铁矿粉烧结性能评价方法

    公开(公告)号:CN103290208B

    公开(公告)日:2015-06-24

    申请号:CN201310221442.4

    申请日:2013-06-05

    Abstract: 本发明公开了一种兼顾烧结产出率的铁矿粉烧结性能评价方法,通过公式(1)计算铁矿粉单烧价值:S=C*M(1)其中,S为铁矿粉单烧价值;C为单烧计算值,M为单独使用铁矿粉进行烧结条件下得到的粒径大于5mm的烧结矿比例,C=TFe/(100+二元碱度*SiO2-CaO)*(100%-烧损率);式中,TFe为总铁含量;二元碱度为铁矿粉中含有的CaO量和配加的CaO的量的总和除以铁矿粉中SiO2的量得到的值;SiO2为铁矿粉中SiO2含量;CaO为铁矿粉中的CaO含量;烧损率为铁矿粉在800-1000℃条件下损失的比例。该发明所采用的评价方法,较传统方法更能反映铁矿粉的性价比和在实际烧结中使用的价值。

    控制烧结矿锌含量和高炉入炉锌负荷的方法及装置

    公开(公告)号:CN103870684A

    公开(公告)日:2014-06-18

    申请号:CN201410079127.7

    申请日:2014-03-05

    Abstract: 本发明属于炼铁生产技术领域,特别涉及一种控制烧结矿锌含量和高炉入炉锌负荷的方法,包括步骤A:计算烧结矿极限锌含量和入炉极限锌负荷;步骤B:确定最大烧结矿锌含量及对应的第一除尘灰循环次数;步骤C:循环达第一除尘灰循环次数时,停止向高炉提供除尘灰,计算烧结矿锌含量降至预设值的第二除尘灰循环次数;步骤D:达第二除尘循环次数时,恢复提供除尘灰,转至步骤B。本发明还提供一种控制烧结矿锌含量和高炉入炉锌负荷的装置,本发明通过计算烧结矿极限锌含量和高炉入炉极限锌负荷,并与高炉入炉锌负荷标准比较,进而控制高炉除尘灰进入高炉及进入高炉的循环次数,使得高炉入炉锌负荷始终低于高炉入炉锌负荷标准,提高了高炉的可靠性。

    一种高炉粉状固体料直接脱除氧化锌的装置和方法

    公开(公告)号:CN103374637A

    公开(公告)日:2013-10-30

    申请号:CN201310311276.7

    申请日:2013-07-23

    CPC classification number: Y02W30/542

    Abstract: 本发明涉及高炉粉状固体料直接脱除氧化锌的装置,包括氮气和二氧化碳供应装置、流量计、进气管、测温热电偶、高温加热炉、反应管、电加热控制系统、锌回收器和排气管;氮气供应装置和二氧化碳供应装置分别连接流量计并与进气管一端相连,进气管另一端通入反应管,高温加热炉套装在反应管上,测温热电偶插入反应管,反应管通过一端插入其中的排气管与外部连通向外排气;锌回收器设置在排气管上。可减少对环境的污染、避免高炉粉状固体料的浪费还能避免高炉粉状固体料直接用作烧结和球团原料时侵蚀高炉。

    一种粉状固体料脱除ZnO的装置及方法

    公开(公告)号:CN103374636A

    公开(公告)日:2013-10-30

    申请号:CN201310311157.1

    申请日:2013-07-23

    CPC classification number: Y02W30/542

    Abstract: 本发明涉及一种粉状固体料脱除ZnO的装置,包括料罐、振动给料器Ⅰ、反应器、振动给料器Ⅱ、收粉罐、热电偶、锌收集器和循环烟气进气管,所述料罐、所述振动给料器Ⅰ、所述反应器、所述振动给料器Ⅱ和所述收粉罐依次连接;所述循环烟气进气管的进风口与所述反应器的下部连接,出风口与所述反应器的上部连接,所述循环烟气进气管的排气口与外界连通,所述循环烟气进气管还具有分别使燃气和空气进入的燃气进入管和空气进入管。还涉及一种使用上述装置用来对粉状固体料脱除ZnO的方法。本发明设备选用简单、投资低,由于充分利用了粉尘中的碳资源作为能源降低了成本。

    一种用于检测高炉煤气含氯量的方法及其装置

    公开(公告)号:CN104569092B

    公开(公告)日:2018-03-06

    申请号:CN201510031870.X

    申请日:2015-01-22

    Abstract: 本发明提供了一种用于检测高炉煤气含氯量的方法及其装置,所述方法包括:从所述高炉煤气中提取定量的待测煤气,记录所述待测煤气的体积V;将所述待测煤气与碱液混合生成待测溶液;测量所述待测溶液中氯离子的浓度C;将所述浓度C除以所述体积V获得所述含氯量,其中,所述含氯量是单位体积的所述高炉煤气中氯离子的浓度。本发明准确表征经干法除尘系统后的煤气氯含量,克服了现有技术中实际含氯量无法得到准确监控的缺点,而造成的煤气管道低压段管壁腐蚀、热风管道破裂及热风炉炉壳破裂等问题。

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